低钙高硅高结晶石灰石烧制水泥熟料的生产试验 |
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杜凤怀,郑林昌,吴秀俊 (云南省建筑材料科学研究设计院有限公司云南 昆明650221) 0 引言生产水泥熟料用的石灰石要求CaO 含量大于>45%,SiO2含量 1 石灰石分析1.1 化学成分岩相及X 衍射分析由于该厂石灰石CaO 含量偏低、游离SiO2含量偏高且呈重结晶状态,达不到我国水泥工业二级石灰石的质量标准,因此选择了高钙、低硅的外购石灰石进行搭配使用。本厂矿山和外购石灰石化学成分见表1、表2,本厂矿山和外购石灰石岩相分析见图1、图2,本厂矿山和外购石灰石衍射分析见图3、图4。 表1 本厂矿山石灰石化学成分表 表2 外购石灰石化学成分表 1.2 石灰石分析结果(1) 本厂矿山石灰石属变质灰岩,方解石普遍呈重结晶状态,粒径0.1~2.1mm,含有较多的它形石英(表1、图1),普遍存在CaO 偏低和游离SiO2含量偏高的现象。 图1 本厂矿山石灰石岩相分析图 图2 外购石灰石岩相分析图 图3 本厂矿山石灰石X 衍射分析图 图4 外购石灰石X 衍射分析图 (2) 外购石灰石是微晶灰岩,由粒径小于0.03mm 粉晶状方解石组成,岩石含有少量微裂隙,由后生方解石充填(表2、图2),其分解温度较低,具有较好的反应活性。 2 石灰石相对易磨性2.1 相对易磨性试验选取本厂矿山石灰石(M1)和外购石灰石(M2),见表3,并采用标准石英砂作为参照组,做本厂矿山高硅石灰石和外购低硅石灰石的相对易磨性试验,测定分别粉磨15min、20 min、25 min、30 min 后通过45μm 试验筛的筛余,试验结果见表4和图5。 表3 石灰石试样的化学成分 表4 相对易磨性试验 图5 45μm 试验筛试验结果 2.2 石灰石相对易磨性结果(1) 本厂矿山石灰石中含有较多的结晶硅,硬度和抗冲击能力较外购石灰石高,难于破碎,其相对易磨性略差于外购石灰石。 (2) 生料立磨对本厂矿山和外购石灰石的粉磨效果并无太明显差别,易磨性基本处于正常范围。这主要是由于高硅石灰石内部颗粒结构较差,抗碾压、抗剪切力差,且因立式磨是依靠磨辊和磨盘之间的压力对物料进行碾压、剪切粉碎, 所以在硬质物料粉磨方面有一定优势。 3 生料易烧性试验选取5 000t/d 新型干法熟料水泥生产线生产用粘土(M3)、砂岩(M4)和铁矿石(M5),见表5,按照JC/T 735-2005《水泥生料易烧性试验方法》进行易烧性试验。 表5 辅助原料试样的化学成分 3.1 试验样的生料配比和率值由于本厂矿山和外购石灰石有较大差异,且燃料中褐煤又占较大比例,所以采用了不同率值配料,见表6,以试验掺加外购石灰石及不同率值下对熟料烧成的影响。 表6 生料配比和率值 3.2 试验熟料的游离氧化钙含量及液相量表7 试烧熟料的游离氧化钙含量及液相量 3.3 试验熟料的岩相及X 衍射分析3.3.1 岩相分析(图6~13) 图6 MD1#-1(1350℃)岩相分析图 图7 MD1#-3(1450℃)岩相分析图 图8 MD2#-1(1350℃)岩相分析图 图9 MD2#-3(1450℃)岩相分析图 图10 MD3#-1(1350℃)岩相分析图 图11 MD3#-3(1450℃)岩相分析图 图12 MD4#-1(1350℃)岩相分析图 图13 MD4#-3(1450℃)岩相分析图 3.3.2 熟料X 衍射分析(图14~21) 图14 MD1#-1(1350℃)X 衍射分析图 图15 MD1#-3(1450℃)X 衍射分析图 图16 MD2#-1(1350℃)X 衍射分析图 图17 MD2#-2(1450℃)X 衍射分析图 试验熟料的特征峰强度见表8。 3.4 生料易烧性试验结果(1) 熟料岩相和X 衍射分析表明,各组试烧样品1350℃时,主要矿物已经形成,但以园粒状B 矿(贝利特)为主,A 矿(阿利特)结晶差,数量较少。 (2)MD1#和MD3#单独采用本厂矿山高硅石灰石配料,高硅石灰石不仅石英含量高,且方解石呈重结晶状,晶粒粗大,故低温时分解率可能偏低。单独用其配料硅酸率较高,液相量偏少,烧制的熟料质地疏松,孔洞较多,1 350℃游离石灰含量高达6%左右。 图18 MD3#-1(1350℃)X 衍射分析图 图19 MD3#-3(1450℃)X 衍射分析图 图20 MD4#-1(1350℃)X 衍射分析图 图21 MD4#-3(1450℃)X 衍射分析图 表8 熟料特征峰强度(d/l) (3)MD2#和MD4#采用本厂矿山和外购石灰石配料,配料硅酸率较低,液相量偏高,1450℃熟料烧成,游离氧化钙含量较低,A 矿呈板状和柱状结晶含有包裹物。 (4) 试烧熟料的游离氧化钙含量和液相量数据表明(表6、表7),不同温区的游离氧化钙含量随配料硅酸率增加而增加,液相量随配料硅酸率增加而降低。 (5)试烧熟料的X 衍射数据表明(表8),熟料主要矿物硅酸三钙(C3S)的衍射峰强度随温度升高而增加,游离氧化钙含量随温度升高而降低。 4 存在的问题和采取的措施(1) 本厂矿山石灰石成分波动较大,为保障入窑生料成分的稳定,在矿山开采时即对不同品质石灰石进行初步搭配后再进行破碎,并严格对本厂矿山石灰石及外购石灰石等各种原料进行预均化。 (2) 本厂矿山石灰石含有较多的结晶硅,破碎难度大,破碎机原配锤头材质为ZGMn13,在试生产阶段石灰石破碎机一直不能达产,且锤头经常使用仅1 周就需要翻面。因此,将锤头更换为 超 高 锰 钢 合 金 镶 嵌 技 术 锤 头(ZGMn18Cr2MoVTiRe+WTi),加大巡检频率,并定期对锤头进行翻面和堆焊。 (3)本厂矿山石灰石普遍存在CaO 含量偏低和游离SiO2含量偏高的现象,配料和烧成较困难,由于液相量偏少窑头飞砂现象严重。生产中对本厂矿山石和外购石灰石进行了搭配使用,将石灰石中SiO2 含量控制在7%左右,调整并优化了配料率值,并适当调整了回转窑的操作参数,改善了生料的易烧性。 5 取得的效果(1) 石灰石破碎机锤头寿命提高到50 多天,一副锤头破碎产量由试生产阶段的11 万t 提高到了40 万t 以上,避免了以前每月更换锤头的高强度作业,大大降低了石灰石破碎机的维修工作量。 (2) 试生产期间,水泥熟料实际产量超过设计产量,水泥熟料的成分和性能指标均达到了GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》的技术要求,其中,熟料28 天抗压强度超过了55Mpa,生产线顺利达标达产。 6 结语(1) 水泥生产中,原料特性对生料高温反应活性起重要作用,生料配料方案的优选直接影响水泥熟料质量。 (2) 低钙、高硅、高结晶石灰石作为水泥生产原料其易碎性和易烧性都比较差,单独采用其进行配料时,生料硅酸率较高,烧制的熟料质地疏松,孔洞较多,质量偏低。 (3) 为合理利用低钙、高硅、高结晶石灰石资源,采用本厂矿山和外购石灰石适当搭配使用,控制搭配后石灰石中SiO2含量控制在7%内,可实现优质水泥熟料的稳定生产。相比全部外购优质石灰石进行生产而言,每年产生了近千万的经济效益。 猜你喜欢 本厂岩相生料 渤中34-9油田古近系火山岩岩相特征与分布预测中国海上油气(2020年5期)2020-10-20不同生产线入窑生料掺加硫、碱对熟料烧成作用研究硅酸盐通报(2020年3期)2020-04-20改变生料取样点提高熟料质量四川水泥(2017年8期)2017-08-30供应 “希强”优选花生米、双粒果农产品市场周刊(2014年50期)2015-01-20供求速递中国化肥信息(2014年24期)2014-04-05麦盖提斜坡东部构造带奥陶系岩相、成岩作用带与储层成因石油与天然气地质(2014年6期)2014-03-11人杰竹纤维毛巾厂现代营销·经营版(2013年9期)2013-05-14塔里木盆地三叠纪岩相古地理特征断块油气田(2012年6期)2012-03-25长岭气田火山岩储层三维岩相建模石油与天然气地质(2010年2期)2010-04-16
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