分享:高温过热器T91/TP347H异种钢焊接接头断裂失效分析

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2023-07-29 17:03| 来源: 网络整理| 查看: 265

图2为焊接接头的结构示意图,可见 T91钢管 侧母材的规格为?44.5mm×9.6mm,TP347H 钢 管侧母材的规格为?44.5mm×7.5mm,两段管材 壁厚相差2.1mm.焊接时对 T91钢管侧内壁进行 了车削,车削后的剩余厚度仅有5.3mm 左右,存在 过量车削现象.查阅相关强度计算书,该钢管的最 小需要壁厚为6.14mm,可见车削后的钢管厚度已 经小于钢管的最小需要壁厚.

1.3 化学成分分析

利用SPECTRO TEST 全定量直读光谱仪对 发生断裂的 T91钢管进行了化学成分分析,结果见 表1.由表 1 可见,T91 钢管的化学成分符合 GB 5310-2008«高压锅炉用无缝钢管»[4]的要求.

1.4 金相检验

在 T91钢管侧断裂位置截取试样,经磨制、抛 光后,采用 FeCl3溶液进行侵蚀,然后在 ZeissAxio ObserverA1m 型金相显微镜下观察金相试样的显 微组织形貌.

图3为 T91钢管侧断口附近的显微组织形貌. 由图3a)可见断裂位置为 T91钢管侧热影响区位 置,距 T91钢管侧熔合线约4mm.图3b)和图3c) 显示断口边缘显微组织为铁素体+碳化物,箭头所 示为机械变形导致拉长的蠕变孔洞,碳化物析出聚 集,部分碳化物呈块状.宏观检查中发现管内壁有 一圈车削减薄的痕迹,由图3d)可见车削位置平均 剩余壁厚约为5.3mm.由图3e)可见车削位置管内 壁有均匀分布的氧化皮,平均厚度约为0.13mm,显 微组织为铁素体+碳化物.

图4为 T91钢管侧距断口100 mm 位置的显 微组织形貌.由图4a),b)可见,管内壁存在平均厚 度约0.33 mm 的氧化皮,管外壁存在平均厚度约 0.15mm的氧化皮.由图4c),d)可见,钢管壁厚方 向中间位置的显微组织为铁素体+碳化物,马氏体 完全分解,碳化物明显聚集长大.

1.5 硬度测试

采用 HBWG3000型布氏硬度计对焊接接头进 行硬度测试,加载载荷为1838.7N(187.5kgf),加 载时间为10s,测试位置为图2中的7处位置,测试 结果见表2.结果显示,T91钢管侧硬度低于 DL/T 438-2016«火力发电厂金属技术监督规程»[5]要求 的下限,TP347H 钢管侧硬度符合标准要求.

2 分析与讨论

该焊接接头的失效表现为 T91钢管侧热影响 区整圈断裂,断口呈斜坡状,断口附近钢管明显胀粗,断裂处管内外壁均有龟裂纹存在,宏观表现为长 期超温爆管特征.

焊接接头两侧钢管壁厚差别较大,焊接时对较 厚的 T91钢管进行了内壁车削,而车削过程控制不严格导致内壁过量车削,使钢管剩余壁厚小于钢管 的最小需要壁厚.钢管车削加工后,介质经过由车 削形成的台阶时,介质流场有较大的改变,造成车削 段内壁介质流速减小,冷却能力下降,从而造成局部 温度较大幅度提高[6],加速了钢管老化的速度,钢管 强度急剧下降.钢管开裂位置在 T91钢管侧焊接 热影响区,断口边缘组织老化严重,附近有受到机械 作用而拉长的蠕变孔洞,钢管开裂的性质为蠕变断 裂.距离断口100mm 附近的显微组织中马氏体完 全分解为铁素体+碳化物,硬度低于标准要求的下 限,进一步验证了钢管经历了长时间超温运行.

异种钢焊接接头的两侧材料为马氏体不锈钢和 奥氏体不锈钢,两侧弹性模量和热膨胀系数有较大 差异,使得焊接接头在机组启停冷热交替过程中存 在轴向热胀应力[7],而车削加工位置本身厚度不足, 加上超温导致材料加剧老化,在长期运行条件下钢 管在最薄弱的车削位置发生断裂失效.

3 结论及建议

该高温过热器异种钢焊接接头在 T91钢管侧 发生断裂,原因是 T91钢管内壁过量车削造成钢管 壁厚小于最小需要壁厚,同时该处钢管超温运行,管 材加速老化,强度下降.焊接接头 T91钢管侧热影 响区由于强度不足而发生蠕变胀粗,并在轴向应力的作用下在过量车削位置发生环向断裂.

建议加强监督焊口的安装施工过程,避免管壁 过量车削;加大检修过程的检查力度,对于钢管车削 过量的焊接接头进行更换;加强运行监控,防止超温 运行导致管材加速老化.

参考文献:

[1] 孙伟,葛 萍, 秦 萍 丽, 等.SAG213T91 + SAG 213TP347H 异种 钢 接 头 失 效 分 析 [J].锅 炉 制 造, 2015(2):27G29.

[2] 蒙新明,张路,赖云亭,等.某超临界机组锅炉过热器 管爆管原因分析[J].理化检验(物理分册),2015,51 (5):353G355.

[3] 卢书媛,王卫忠,俞璐,等.锅炉过热器管爆裂原因分 析[J].理化检验(物理分册),2016,52(11):807G809.

[4] GB5310-2008 高压锅炉用无缝钢管[S].

[5] DL/T438-2016 火 力 发 电 厂 金 属 技 术 监 督 规 程 [S].

[6] 郑坊平,马红,王弘喆,等.T91/TP347H 高温再热器 管焊缝开裂原因分析[J].热力发电,2011,40(11): 95G99.

[7] 凌伟,葛辽海,任 振 安,等.马 氏 体 和 奥 氏 体 不 锈 钢 TIG焊端 接 接 头 失 效 分 析 [J].焊 接 学 报,2007,28 (5):89G92.

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